Juno


Orbiter
                  Jowisza Juno.

Amerykański orbiter polarny Jowisza. Druga misja realizowana w ramach programu New Frontiers. Masa startowa 3625 kg (w tym paliwo 2032 kg).


Instrumenty naukowe sondy:
 
  • MAG - magnetometr;
  • MWR - radiometr mikrofalowy;
  • Gravity Science - pomiar grawitacji za pomocą nadajników radiowych;
  • Waves - pomiar fal radiowych i plazmowych;
  • JEDI (Jupiter Energetic Particle Detector Instrument) - ;
  • JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) - ;
  • UVS (Ultraviolet Imaging Spectrograph) - spektrograf UV;
  • JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) - kamera i spektrometr IR;
  • JunoCam - kamera optyczna.

  • Przebieg lotu:

    Pierwotnie start zaplanowany był na 30.06.2010, później został przeniesiony na 11.08.2011 z dolotem do Jowisza 19.10.2016 (grafika przedstawiająca przebieg lotu (wersja pierwotna). Następnie zmieniono trajektorię lotu i manewry DSM, w wyniku czego start został ustalony na 05-26.08.2011, a dolot do Jowisza na 05.07.2016 (grafika przedstawiająca przebieg lotu (wersja obecna).

    05.08.2011 o 16:25 (z 51-minutowym opóźnieniem) nastąpił start z wyrzutni SLC-41 na Cape Canaveral przy pomocy RN Atlas-V/551.

    08.08.2011 sonda opuściła sferę przyciągania Ziemi i weszła na orbitę heliocentryczną o parametrach: hp=1,0 AU, ha=2,26 AU, i=0,1°.

    15.08.2011 odwołano korektę TCM-1 w związku z wysoką precyzją wprowadzenia na orbitę.

    01.02.2012 o 18:10 wykonano korektę TCM-1 (t=25', dV=1,2 m/s).

    30.08.2012 o 22:57 wykonano korektę DSM-1 (t=29' 39", dV=344 m/s). Odczyt telemetrii pokazał, że po zakończeniu manewru ciśnienie w jednym z elementów instalacji paliwowej było wyższe, niż nominalne. W związku z tym manewr DSM-2 został opóźniony o 10 dni (z 04.09.2012 do 14.09.2012), do czasu wyjaśnienia anomalii.

    14.09.2012 około 22:30 wykonano korektę DSM-2 (t=30', dV=368 m/s).

    09.10.2013 o 19:21 sonda wykonała manewr grawitacyjny przy Ziemi (559 km, dV=7,6 km/s). Nowa orbita heliocentryczna ma parametry: hp=0,98 AU, ha=5,44 AU, i=4,5°. Po wyjściu z cienia Ziemi okazało się, że sonda weszła w stan "safe mode", jednak analiza telemetrii nie wykazała żadnych uszkodzeń.

    11.10.2013 o 21:12 sonda powróciła do normalnej pracy. Przyczyną wejścia w "safe mode" był nadmierny pobór energii elektrycznej podczas przelotu przez cień Ziemi.

    13.10.2013 sonda ponownie weszła w stan "safe mode". Przyczyną było pomyłkowe pozostawienie części oprogramowania nawigacyjnego z okresu przelotu w pobliżu Ziemi.

    18.10.2013 sonda powróciła do normalnej pracy.

    07.07.2015 NASA zmieniła planowaną orbitę roboczą (eliptyczna, hp=1,06 Jr*, ha=39 Jr, i=90°, t=11 dni) z 11-dniowej na 14-dniową. Tym samym misja została wydłużona z 15 do 20 miesięcy, a ilość orbit roboczych z 30 do 32. W dodatku planowana orbita przechwycenia z czasem obiegu 107 dni została zmieniona na o połowę krótszą (53,5 doby) - podczas drugiego obiegu wykonane zostanie testowe włączenie przyrządów badawczych.

    03.02.2016 o 18:38 wykonano korektę TCM-11 (t=35', dV=0,31 m/s).

    31.05.2016 miano wykonać TCM-12, nie udało mi się potwierdzić faktu jej wykonania bądź odwołania.

    05.07.2016 o 03:18 ERT (czas biegu sygnału 48 minut 19 sekund) rozpoczął się manewr JOI, wejścia na orbitę Jowisza (dV=542 m/s, t=35' 02"), po którym sonda osiągnęła orbitę wstępną o parametrach: hp=3900 km, ha=8029000 km, i=89,8°, t=53,5 doby.

    27.08.2016 sonda przeleciała przez perycentrum (PJ1, perijove #1, h=4200 km) z włączonymi przyrządami.

    15.10.2016 zdecydowano, że planowana na 19.10.2016 w PJ2 korekta PRM (Period Reduction Maneuver) i osiągnięcie orbity roboczej (t=14 dni) zostanie odłożona. Przyczyną było nienormalnie długie (kilka minut zamiast kilku sekund) otwieranie się zaworów helu systemu ciśnieniowego silnika głównego w przeddzień planowanego manewru. W chwili obecnej trwa wyjaśnienie przyczyny usterki, a manewr został odłożony przynajmniej o jedno okrążenie planety.

    19.10.2016 o 05:47, ponad 13 godzin przed przelotem przez PJ2 (h=4200 km), sonda weszła w stan safe mode. W związku z tym nie uzyskano żadnych danych naukowych podczas tego przelotu.

    24.10.2016 o 17:05 ERT sonda wyszła ze stanu safe mode.

    25.10.2016 o 16:51 wykonano korektę OTM (t=31', dV=2,6 m/s).

    28.10.2016 kontrola lotu poinformowała, że w związku z nadal nierozwiązanym problemem z zaworami manewr PRM został odłożony minimum na PJ4. Nie jest także wykluczone, że jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, sonda pozostanie do końca na dotychczasowej orbicie.

    11.12.2016 o 16:04 sonda przeleciała przez PJ3 (h=4150 km).

    02.02.2017 o 12:57 sonda przeleciała przez PJ4 (h=4300 km).

    21.02.2017 NASA ostatecznie zrezygnowała ze zmiany orbity na wcześniej planowaną.

    24.02.2017 orbita sondy miała parametry: hp=3750 km, ha=7973000 km, i=90,7°.

    27.03.2017 o 08:52 sonda przeleciała przez PJ5 (h=4400 km).

    19.05.2017 o 06:00 sonda przeleciała przez PJ6 (h=3500 km).

    11.07.2017 o 01:55 sonda przeleciała przez PJ7 (h=3500 km).

    01.09.2017 o 21:49 sonda przeleciała przez PJ8 (h=3500 km).

    24.10.2017 sonda przeleciała przez PJ9 (h=3500 km).

    16.12.2017 sonda przeleciała przez PJ10 (h=3500 km).

    07.02.2018 o 14:36 sonda przeleciała przez PJ11 (h=3400 km).

    01.04.2018 sonda przeleciała przez PJ12 (h=3500 km).

    24.05.2018 sonda przeleciała przez PJ13 (h=3500 km).

    06.06.2018 NASA zaaprobowała przedłużenie finansowania misji do 30.09.2022, a fazy naukowej misji o 41 miesięcy, do lipca 2021.

    16.07.2018 sonda przeleciała przez PJ14 (h=3500 km).

    07.09.2018 sonda przeleciała przez PJ15 (h=3500 km).

    29.10.2018 o 22:58 sonda przeleciała przez PJ16 (h=3500 km).

    21.12.2018 o 15:49:48 sonda przeleciała przez PJ17 (h=3600 km).

    12.02.2019 sonda przeleciała przez PJ18 (h=3500 km).

    07.04.2019 sonda przeleciała przez PJ19 (h=3600 km).

    29.05.2019 o 07:55 sonda przeleciała przez PJ20 (h=3600 km).

    21.07.2019 sonda przeleciała przez PJ21 (h=3600 km).

    12.09.2019 sonda przeleciała przez PJ22 (h=3500 km).

    30.09.2019 o 23:46, korzystając z silników korekcyjnych, sonda rozpoczęła manewr korekty orbity (t=10,5 h, dV=56,4 m/s). Zużyto ok.73 kg paliwa. Dzięki zmianie trajektorii, sonda uniknęła przelotu przez cień Jowisza 03.11.2019, z nieoświetlonymi przez Słońce przez 12 godzin bateriami słonecznymi, co spowodowałoby wyczerpanie baterii pokładowych i awarię sondy.

    03.11.2019 sonda przeleciała przez PJ23.

    26.12.2019 sonda przeleciała przez PJ24.

    17.02.2020 sonda przeleciała przez PJ25.

    10.04.2019 sonda przeleciała przez PJ26.

    02.06.2020 sonda przeleciała przez PJ27.

    25.07.2020 sonda przeleciała przez PJ28.

    16.09.2020 sonda przeleciała przez PJ29.

    08.11.2020 sonda przeleciała przez PJ30.

    30.12.2020 sonda przeleciała przez PJ31.

    08.01.2021 NASA zatwierdziła przedłużenie misji do września 2025 r. Po niewielkiej zmianie orbity, wykonane będą cztery bliskie przeloty sondy w pobliżu Ganimedesa, Europy i dwukrotnie Io.

    21.02.2021 sonda przeleciała przez PJ32.

    15.04.2021 sonda przeleciała przez PJ33.



    Plan misji:
     
    data zdarzenie
    07.06.2021 PJ34, przelot koło Ganimedesa (1000 km)
    20.07.2021
    PJ35, zakończenie pierwszej misji rozszerzonej
    ...
    ...
    29.09.2020
    PJ45, przelot koło Europy (320 km)
    ...
    ...
    30.12.2023
    PJ57, przelot koło Io (? km)
    03.02.2024
    PJ58, przelot koło Io (1500 km)
    ...
    ,,,
    ??.09.2025 PJ76, wejście w atmosferę, zakończenie misji

    * Jr=promień Jowisza=66 854 km;

    Strona główna | Sondy kosmiczne | Jowisz | Witryna projektu 1 | Witryna projektu 2