Juno


Orbiter
                  Jowisza Juno.

Amerykański orbiter polarny Jowisza. Druga misja realizowana w ramach programu New Frontiers. Masa startowa 3625 kg (w tym paliwo 2032 kg).


Instrumenty naukowe sondy:
 
  • MAG - magnetometr;
  • MWR - radiometr mikrofalowy;
  • Gravity Science - pomiar grawitacji za pomocą nadajników radiowych;
  • Waves - pomiar fal radiowych i plazmowych;
  • JEDI (Jupiter Energetic Particle Detector Instrument) - ;
  • JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) - ;
  • UVS (Ultraviolet Imaging Spectrograph) - spektrograf UV;
  • JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) - kamera i spektrometr IR;
  • JunoCam - kamera optyczna.

  • Przebieg lotu:

    Pierwotnie start zaplanowany był na 30.06.2010, później został przeniesiony na 11.08.2011 z dolotem do Jowisza 19.10.2016 (grafika przedstawiająca przebieg lotu (wersja pierwotna). Następnie zmieniono trajektorię lotu i manewry DSM, w wyniku czego start został ustalony na 05-26.08.2011, a dolot do Jowisza na 05.07.2016 (grafika przedstawiająca przebieg lotu (wersja obecna).

    05.08.2011 o 16:25 (z 51-minutowym opóźnieniem) nastąpił start z wyrzutni SLC-41 na Cape Canaveral przy pomocy RN Atlas-V/551.

    08.08.2011 sonda opuściła sferę przyciagania Ziemi i weszła na orbitę heliocentryczną o parametrach: hp=1,0 AU, ha=2,26 AU, i=0,1°.

    15.08.2011 odwołano korektę TCM-1 w związku z wysoką precyzją wprowadzenia na orbitę.

    01.02.2012 o 18:10 wykonano korektę TCM-1 (t=25', dV=1,2 m/s).

    30.08.2012 o 22:57 wykonano korektę DSM-1 (t=29' 39", dV=344 m/s). Odczyt telemetrii pokazał, że po zakończeniu manewru ciśnienie w jednym z elementów instalacji paliwowej było wyższe, niż nominalne. W związku z tym manewr DSM-2 został opóźniony o 10 dni (z 04.09.2012 do 14.09.2012), do czasu wyjaśnienia anomalii.

    14.09.2012 około 22:30 wykonano korektę DSM-2 (t=30', dV=368 m/s).

    09.10.2013 o 19:21 sonda wykonała manewr grawitacyjny przy Ziemi (559 km, dV=7,6 km/s). Nowa orbita heliocentryczna ma parametry: hp=0,98 AU, ha=5,44 AU, i=4,5°. Po wyjściu z cienia Ziemi okazało się, że sonda weszła w stan "safe mode", jednak analiza telemetrii nie wykazała żadnych uszkodzeń.

    11.10.2013 o 21:12 sonda powróciła do normalnej pracy. Przyczyną wejścia w "safe mode" był nadmierny pobór energii elektrycznej podczas przelotu przez cień Ziemi.

    13.10.2013 sonda ponownie weszła w stan "safe mode". Przyczyną było pomyłkowe pozostawienie części oprogramowania nawigacyjnego z okresu przelotu w pobliżu Ziemi.

    18.10.2013 sonda powróciła do normalnej pracy.

    07.07.2015 NASA zmieniła planowaną orbitę roboczą (eliptyczna, hp=1,06 Jr*, ha=39 Jr, i=90°, t=11 dni) z 11-dniowej na 14-dniową. Tym samym misja została wydłużona z 15 do 20 miesięcy, a ilość orbit roboczych z 30 do 32. W dodatku planowana orbita przechwycenia z czasem obiegu 107 dni została zmieniona na o połowę krótszą (53,5 doby) - podczas drugiego obiegu wykonane zostanie testowe włączenie przyrządów badawczych.

    03.02.2016 o 18:38 wykonano korektę TCM-11 (t=35', dV=0,31 m/s).

    31.05.2016 miano wykonać TCM-12, nie udało mi się potwierdzić faktu jej wykonania bądź odwołania.

    05.07.2016 o 03:18 ERT (czas biegu sygnału 48 minut 19 sekund) rozpoczął się manewr JOI, wejścia na orbitę Jowisza (dV=542 m/s, t=35' 02"), po którym sonda osiągnęła orbitę wstępną o parametrach: hp=3900 km, ha=8029000 km, i=89,8°, t=53,5 doby.

    27.08.2016 sonda przeleciała przez perycentrum (PJ1, perijove #1) z włączonymi przyrządami.

    15.10.2016 zdecydowano, że planowana na 19.10.2016 w PJ2 korekta PRM (Period Reduction Maneuver) i osiągnięcie orbity roboczej (t=14 dni) zostanie odłożona. Przyczyną było nienormalnie długie (kilka minut zamiast kilku sekund) otwieranie się zaworów helu systemu ciśnieniowego silnika głównego w przeddzień planowanego manewru. W chwili obecnej trwa wyjaśnienie przyczyny usterki, a manewr został odłożony przynajmniej o jedno okrążenie planety.

    19.10.2016 o 05:47, ponad 13 godzin przed przelotem przez PJ2, sonda weszła w stan safe mode. W związku z tym nie uzyskano żadnych danych naukowych podczas tego przelotu.

    24.10.2016 o 17:05 ERT sonda wyszła ze stanu safe mode.

    25.10.2016 o 16:51 wykonano korektę OTM (t=31', dV=2,6 m/s).

    28.10.2016 kontrola lotu poinformowała, że w związku z nadal nierozwiązanym problemem z zaworami manewr PRM został odłożony minimum na PJ4. Nie jest także wykluczone, że jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, sonda pozostanie do końca na dotychczasowej orbicie.

    11.12.2016 o 16:04 sonda przeleciała przez PJ3 (h=4150 km).

    02.02.2017 o 12:57 sonda przeleciała przez PJ4 (h=~4300 km).

    21.02.2017 NASA ostatecznie zrezygnowała ze zmiany orbity na wcześniej planowaną.

    24.02.2017 orbita sondy miała parametry: hp=3750 km, ha=7973000 km, i=90,7°.

    27.03.2017 o 08:52 sonda przeleciała przez PJ5 (h=~4400 km).

    19.05.2017 o 06:00 sonda przeleciała przez PJ6 (h=3500 km).

    11.07.2017 o 01:55 sonda przeleciała przez PJ7 (h=3500 km).


    Plan misji:
     
    data zdarzenie
    02.09.2017
    PJ8
    ??.02.2018 nominalne zakończenie misji
    ??.02.2021 misja rozszerzona

    * Jr=promień Jowisza=66 854 km;


    Strona główna | Sondy kosmiczne | Jowisz | Witryna projektu 1 | Witryna projektu 2